硝化系統(tǒng)異常的源因及解決方法

?行業(yè)動態(tài) ????|???? ?2021-09-02 10:04:27

硝化系統(tǒng)異常的原因及解決方法

       污水處理中硝化反應(yīng)異常問題綜述:硝化系統(tǒng)的混合溶液。
 


硝化系統(tǒng)
 

      當(dāng)酸堿度降低時,硝化效率降低。混合溶液的pH值正常,但硝化效率下降。活性污泥沉降速度太慢;二沉水中出現(xiàn)渾濁、針狀絮體四種現(xiàn)象的原因及解決方法是什么?

硝化系統(tǒng)異常現(xiàn)象一:硝化系統(tǒng)混合液pH值降低,硝化效率降低,出水NH3-N濃度升高。

原因及解決方法如下:

       堿度不足。檢查二沉池出水的堿度。如果小于20毫克/升,可以判斷是堿度不足引起的,因此應(yīng)進(jìn)行堿度核算,確定堿用量。

       酸性廢水從進(jìn)水中排出。檢查進(jìn)水污水的酸堿度。如果太低,可以表示酸性廢水排放。可采取石灰中和處理等臨時措施,同時加強(qiáng)上游污染源管理。

硝化系統(tǒng)異常現(xiàn)象二:混合液pH值正常,但硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高。

原因及解決方法如下:

       氧氣供應(yīng)不足。檢查混合溶液的溶解氧值是否小于2毫克/升,如果溶解氧過低,增加曝氣量。

       溫度太低了。檢查進(jìn)水污水或混合液溫度是否明顯降低,影響硝化效果。解決方案可以包括增加曝氣池的數(shù)量或增加混合溶液的濃度。傳入TKN負(fù)載過高。檢查流入污水中的TKN濃度是否增加。如果上升,應(yīng)增加投入運(yùn)行的曝氣池?cái)?shù)量或增加曝氣池的MLVSS數(shù),同時增加曝氣量。
 

       硝化細(xì)菌數(shù)量不足。首先檢查是否有過多的排泥,如果排泥量過大,減少排泥量;其次,檢查二沉池內(nèi)是否因某種原因有泥漿上浮,導(dǎo)致污泥流失,并采取控制措施。如果不是以上兩個原因,檢查進(jìn)水污水的BOD5/TKN是否過大,降低了MLVSS硝化細(xì)菌的比例。可以增加初沉池的停留時間,降低生化需氧量/TKN值。

 


硝化細(xì)菌


硝化系統(tǒng)異常現(xiàn)象三:活性污泥沉降速度太慢。

原因及解決方法如下:

       污泥中毒。檢查活性污泥的耗氧率SOUR和硝化率NR是否下降。若減量過多,則確認(rèn)污泥中毒,應(yīng)查找污水中毒物來源,加強(qiáng)上游污染源管理。

 

硝化系統(tǒng)異常現(xiàn)象四:二沉出水渾濁,攜帶針狀絮體。

原因及解決方法如下:

       二沉出水的渾濁是由于活性污泥中硝化細(xì)菌比例過高造成的,可以適當(dāng)提高BOD5/TKN值,但不應(yīng)影響硝化效果。

       由于生物硝化是一個低負(fù)荷或超低負(fù)荷的過程,活性污泥沉降速度過快,一些游離的細(xì)小絮體無法被有效捕獲,因此出水?dāng)y帶針狀絮體是不可避免的。控制針絮凝的有效措施是增加污泥排放量,降低SRT,但這必然會影響硝化效果,使出水NH3-N超標(biāo)。在實(shí)際操作中,首先要權(quán)衡是解決針絮問題重要還是保持高效硝化重要,然后再采取操作控制措施。

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